粗纱机清洁装置的改造
目前,国内广泛使用的FA系列粗纱机多数使用欧门式清洁装置,这种带清洁梳、间歇回转式绒套(欧门式)清洁装置,集中了绒板与回转绒套两者的优点。静止时,增加了与罗拉间的摩擦力,提高了瞬间清洁效果;回转时带走揩下的杂物。消除了积花,并由绒套、清洁梳除去杂物,但是清洁梳只能设在绒套的非工作区内,杂物从罗拉表面被揩下后粘附在绒套上,只能随着绒套一步步缓慢的走出工作区后,再由清洁梳将其揩掉,杂物在这个过程中随时有可能被罗拉重新带回须条中,形成疵点。为了改变这种状况,提高粗纱质量,对该清洁装置的改造是必要的,具体改进方法如下:
总的原则是把多根罗拉共用一个绒板或绒套的形式,改造成一根罗拉单独使用一个清洁器的形式,尽量去除杂物,避免带入须条之中。
方案一是采用间歇式绒辊即一道罗拉附一根绒辊,由间歇运动机构带动作间歇式回转。这种结构使绒辊静止时对罗拉进行有效的摩擦,在回转时将杂物均匀牢固地粘附在绒辊上,以避免带入须条中。绒辊装卸要方便,前后要可调,以适应工艺的调整和杂物的清理。
方案二是采用皮舌刮板式,将绒板、绒辊去掉,改为一道罗拉使用一根刮板,用支架分别支撑在相应罗拉的下方,使皮舌紧靠在罗拉表面上,对罗拉表面进行清洁。皮舌用丁腈橡胶制作,支架用弹簧板制作,使得刮板与罗拉之间紧密接触,同时缠罗拉时刮板又能自动脱开;支架固定在罗拉座上,可随罗拉的移动而移动,以便调整隔距。此方案由于皮舌与罗拉表面接近线接触,表面比较光洁,揩下的杂物很容易被旋转的罗拉沟槽剥掉,不易积花。
以上两种清沽装置改造形式经过高温、高湿季节和混纺、纯纺试验,粗纱纱疵均比改造前下降50%以上。如C 18.2 tex改造前的粗纱纱疵为0.095%,改造后纱疵率为0.04%;T/CJ 13 tex改造前的粗纱纱疵为0.13%,改后为0.06%。
实践证明,粗纱机清洁装置的改造对提高粗纱质量和生产效率是可行的,有较好的实用性。
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