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攀枝花新钢钒炼铁厂借科技之力降本增效

  2007/9/29 源自:中华职工学习网 【字体: 字体颜色
        今年以来,攀枝花新钢钒炼铁厂坚持以科技为先导,以技术创新为动力,紧紧围绕生产指标优化、工序质量稳定以及高炉冶炼水平提高等方面,加大科技攻关力度,使降成本工作取得了显著成效。1至7月份,该厂在完成公司下达的目标成本任务前提下,降低生产成本达1600余万元。 
        今年,该厂在认真总结去年生产创历史水平、降低生产成本显著的经验基础上,确定了均衡、稳定生产,深挖降本增效潜力的工作思路,全年涉及降低生产成本的科研立项就达到了35项,占全年科研项目的64%以上。在实际工作中,该厂进一步坚定了稳定生产,就是最大的降本增效信念,围绕稳定均衡促高效、降本增效保目标主题活动,开展高炉异常炉况判断模型研究,通过对高炉冶炼过程的分析,建立一套预报异常炉况的冶炼规则,并在此基础上建立异常炉况判断和预报模型,以减少高炉的炉况波动。与此同时,该厂大力开展小粒级烧结矿的回收利用,于6月份在新3号高炉进行了试验,从入炉方式、数量上进行了初步试验,取得了一定的成效,在缓解烧结工序保产压力的基础上,进一步降低了生产成本。目前,该厂正在4号高炉推广应用这一成功经验。 
        针对新3号高炉投产以来,生产存在休风率高、铁损高以及炉况波动等问题,今年,该厂将新3号高炉的达效作为一个重点,在年初成立了达效攻关队,定期举行攻关会议,解决生产中的问题,分析原因,并通过与同等容积高炉的技术交流,结合钒钛磁铁矿冶炼特点,寻求高炉上下部制度的最佳配合,使炉况处于稳定受控状态,各项经济技术指标得到了全面优化。7月份,新3号高炉的入炉焦比仅为439千克,在该厂5座高炉当中处于领先地位。
        围绕节能降耗工作,该厂从提高能源利用率着手,开发应用机电综合星轮调速技术,实现圆筒混合机的调速运行,使主机筒体转速与实际运行工况相匹配,进一步提高生产效率,降低能耗。同时,根据烧结工序生产与场地条件,深入研究烧结废水回收的最佳技术方案,对现有浊环水系统进行改造,实现烧结工序环水系统回收再利用,以减少污水排放量,达到了进一步降低生产成本的目的。
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